事故現(xiàn)象:我公司110KV楓林變的一次系統(tǒng)接線如圖1所示。2007年3月,110KV線路XL3發(fā)生A相瞬時單相接地故障。斷路器QF6保護(hù)的接地距離Ⅱ段及零序電流Ⅱ段動作,同時XL2的QF2側(cè)零序電流Ⅱ段保護(hù)動作,斷路器QF6和QF2均跳閘并重合成功。故障時,XL1,XL2,XL3均在運行狀態(tài),變電站B的110KVⅠ段母線與Ⅱ段母線并列運行。QF6與QF2側(cè)保護(hù)的接地距離Ⅱ段母線及零序電流保護(hù)時限均為0.3s。
原因分析:因故障發(fā)生在XL3上,XL2上無故障,流過QF2處的零序電流雖然達(dá)到QF2零序電流保護(hù)Ⅱ段的動作值,但因是反方向,QF2保護(hù)不應(yīng)該動作,因此屬于誤動作。從變電站B的110KV故障錄波器的動作報告可以看出:變電站B的110KVⅠ段母線A,B,C三相電壓比正常值偏小,但幅度不大,A相電壓也沒有出現(xiàn)明顯變小的現(xiàn)象,3U。數(shù)值比Ⅰ段母線的3U。數(shù)值有較大減小。從QF5的保護(hù)啟動報告及QF2的動作報告中可以看出,故障時兩條線路的零序電流數(shù)值均很大,但QF5的零序電流方向為正方向。按當(dāng)時的接線方式,變電站B的QF3母線斷路器在合位,所以QF2的A相電壓也應(yīng)該有明顯下降。按以上錄波數(shù)據(jù)初步分析可能是變電站B的Ⅱ段電壓互感器回路有問題。